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主题: 湖北化肥:绿色石化为美好生活加油

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  • 发表于:2018/10/30 9:10:02
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        秋日碧空如洗,湖面波光粼粼,白鹭悠然地嬉戏起舞。百米远处,是装置高耸入云的烟囱,叙说着“水蒸气追白云”的故事。这份宁静和谐,吸引了《湖北日报》、荆楚网等10多家媒体记者走进中国石化湖北化肥公司,只见绿色石化与人居城市和谐共存,成为一道格外美丽的风景。
                                                白鹭与塔林共舞
        白鹭秋来春回,与装置毗邻而居,与炼化工人相伴,连续14年到这里栖息繁衍。
       绿色青山就是金山银山。在向化纤原料、精细化工的换道超车中,公司将环境与发展问题同步考虑、同步解决,积极利用“四新”技术治理烟气,增产不增污,让白鹭与塔林共舞,与自然和谐共生。
       避免异味散入空气。煤代油装置建设时,公司投资3800万元,同步建设硫回收和尾气洗涤装置,避免煤不完全燃烧时产生的硫化氢异味。硫回收装置采用三级克劳斯法工艺,回收率达95%以上;硫回收装置产生的尾气,经尾气洗涤装置处理后,达标排放。
       烟气治理不留死角。公司建设烟气脱硫脱硝装置,通过SCR脱硝、电场和布袋除尘、烟气氨法脱硫三道关口,分别除去氮氧化物、烟尘颗粒及二氧化硫。先进的低氮燃烧器改造+炉外SCR脱硝技术,让烟气中的氮氧化物,在催化剂作用下,与氨气反应,生成水蒸汽和氮气。电场和布袋除尘,则收集经吸附过滤的烟尘,制成优质建筑材料水泥。公司在国内首家应用氨法脱硫技术,采用废氨水作为脱硫吸收剂,使烟气中二氧化硫与氨水反应实现脱硫,生成化学肥料硫酸铵。公司每年可回收生产硫酸铵2.5万吨。该技术还从煤代油装置原料气中,脱出废气硫,生产副产品硫磺,实现变废为宝、循环使用,成为新的效益增长点。脱硫脱硝装置投用后,使公司烟气排放优于国家标准。
       环保是否达标,监测说了算。烟囱排放口由地方环保局设置第三方环境监测。所有在线监测数据实时传输到湖北省环保厅及中石化总部环保网,24小时接受监督管控。150米高的烟囱上蒸汽袅袅,在蓝天下,像是一朵飘不走的白云,成为每月公众开放日活动中,绿色之旅的重要景点。
       2017年底,公司投资7000万元,开展燃煤锅炉烟气超低排放改造。目前,项目建设接近尾声。结合脱硫塔出口在线监控设备智能化升级,公司将在项目完成后,执行超低排放标准,进一步削减区域氮氧化物、烟尘颗粒、二氧化硫排放量,提升区域环境空气质量指数,让更多的鹭鸟在塔林旁,筑巢、下蛋、孵化、成长,与我们相伴共生。
                                                   不让污水入长江
       像保护眼睛一样,保护母亲河。作为国有企业,公司主动融入长江经济带,从提升全员环保责任意识入手,强化控污减排,狠抓风险管控,共抓大保护,努力向时代交出合格答卷。
       抓思想。今年4月以来,公司领导、职能部门、党委宣讲团、支部书记深入一线,宣讲环保与企业生存发展关系和企业科技发展历程,共40余场。“希望每一个人的小突破,汇聚成企业发展的大动力!”让员工提振在长江大保护下,高质量发展的精气神,实现从“要我环保”向“我要环保”转变,既增强“我要环保”的意识,更增强“我要环保”的本领。
       抓源头。公司将环保设施、指标纳入主要生产装置管理考核,通过污污分治、清污分流、污水上管架,建立内部排污收费机制,实行污水分级管控。项目改造污水管线,实现来水分开输送,消除了接收不同来水时,阀门切换不及冲击生化系统以及受冲击后无法查找冲击来源的难题;增加污水架空排放管线和取样管,引至取样槽,统一挂牌管理,从源头减少污染物排放总量。
        对任意排污、水量超标说不。内部污水排放收费按照计量表,或各类水、汽消耗量和回用水量按日计算、每月结算。当COD、氨氮和总磷三项污染因子排放浓度在分级控制指标内,污水单价为每吨5元。当污染因子浓度或水量超标,则向公司缴纳排污费,倒逼各装置严守生态保护红线、资源利用上线和环境质量底线,规范环保日常管理。
        抓治理。针对传统污水处理生化池敞开式曝气、易渗漏等隐患,公司采用中国石化自主研发的生物流化床A/O污水处理等新技术,对煤制乙二醇污水处理进行提标改造。新技术采用多级强化的气-液-固三相流化床代替传统曝气池,实现污水装置化、密闭化高效处理,消除构筑物渗漏带来的污染风险,实现从污水处理“场”向“厂”的转变。据今年7月项目综合污水出水考核标定结果显示,公司外排废水COD、氨氮等污染物排放指标优于国家标准。
       在公司外排污水生态监测池,锦鲤在清水间自在游弋。池中的水,就是来自经分级处理、提标改造后的污水。这些欢快活泼的小鱼,深受开放日活动来访者欢迎和喜爱,成为生态环保的见证。
       污水总排水口处设有污染源监测室,监测数据第一时间上传至湖北省环保厅。监测数据异常时,总排闸板自动切停,操作人员立即启动预警机制,对污水进行分析处理。若有不达标排放水,将通过水泵送至1.4万方事故储罐集中处理,不让污水流入长江。
                                                  消除“异”物建设石化绿

       绿色是公司发展最鲜明的底色。公司主动投身“绿色革命”,积极践行绿色企业行动计划,消除“异”物,至2019年,建成清洁、高效、低碳、循环的绿色企业。
       避免粉尘污染环境。配煤中心为装置生产提供原料煤混配保供,部分墙体为敞开式结构,建有四层彩钢瓦钢结构防止雨水飘入。公司在下面两层彩钢瓦敞开部分,增设防风抑尘网。抑尘网长200米,总面积为1320米,利用空气动力学原理,最大限度衰减来流风的动能,其综合挡风抑尘率可达80%以上,不仅提升了环境卫生指数,避免了能源消耗,还美化了装置景观效果。今年6月该项目投用后,受到地方环保部门肯定。对公司渣场、灰库周边粉尘煤灰,他们收集处理后制成建筑材料灰砖,避免粉尘污染,实现循环利用,带来了经济效益,可谓一举多得。
       改造规范危废储存。公司投资155万元,按照危险废物贮存污染控制标准,改造废弃润滑油和乙二醇催化剂两个危险废物储存间。项目包括地面防渗、屋顶防雨、废水收集处理、废气收集处理系统等。在废润滑油库,他们专门增加泄漏液体收集装置。当发生泄漏时,可以有效收集废润滑油,转移至专门容器,储存于危险废物储存间;建设不小于27立方米的消防水池,配置隔油设备,收集消防灭火中产生的含油污水,隔油后输送至污水处理系统集中处理。
       治理挥发性有机废气。乙二醇中间罐区是挥发性有机废气较集中区域。今年,公司斥资近1000万元,采用先进的预混合+三体蓄热催化氧化法工艺,建设挥发性有机废气回收处理装置,确保尾气中非甲烷总烃浓度不高于50毫克/立方米,进一步治理挥发性有机废气,实现挥发性有机物治理全覆盖无盲区。 
       “积极响应国家环保政策要求,不断改进技术,推进转型升级,彻底颠覆了对湖北化肥的认识!”宜昌市人大代表孟芳芳点赞道。
       “满眼绿色,没有气味和浓烟,用责任和担当贯彻五大发展理念,彻底改变了我对湖北化肥的认识!”居民代表田成波表示。
       “这里真是一个天然大氧吧!”原中国人民解放军基建工程兵541部队吊装连老战士姚军赞不绝口……
       2年,21次活动,1000余名公众。越来越多的市民,通过常态化公众开放日活动,走进、了解和认识一个不一样的湖北化肥。近5年来,公司积极践行新发展理念,履行央企社会责任,环保总投入逾2.5亿元,并结合公开环保监测数据等措施,主动接受民众监督,全力呵护一方碧水蓝天,展示中国石化智慧、绿色、创新、开放的企业形象,用行动作出最响亮的回答。
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